东莞10T生物质燃料锅炉改造 A级锅炉制造商中正锅炉品质有保障
作者:zozen 发布时间:2020-05-29 16:30:00

克服或减少影响产品质量中的人为因素是提高工艺水平的重要手段,针对产品的装配环节,中正锅炉实现了装配的模具化,减少传统划线装配的加工手段,消灭了划线差错,保证产品整齐划一。

东莞10T生物质燃料锅炉改造

中正WNS系列卧式内燃全湿背燃油/燃气锅炉,烟气流程分为二回程和三回程二种形式。燃料经燃烧器燃烧后形成的火炬充满在全波形炉胆内,并通过炉胆壁传递辐射热,此为第一回程。燃烧产生的高温烟气在回燃室内汇聚,转向进入第二回程,即螺纹烟管管束区,经对流换热后,烟气温度逐渐降低后至前烟箱,二回程锅炉烟气从前烟箱出锅炉本体进入设置在炉顶的节能器和冷凝器,三回程锅炉烟气从前烟箱转向进入第三回程,即光管管束区,随后经后烟箱进入节能器,最后流入烟囱,排入大气。

东莞10T生物质燃料锅炉改造,循环流化床锅炉炉膛内气固两相混合物对水冷壁的传热系数在50450W/m2K的范围内。低污染物排放。由于循环流化床锅炉采用分级燃烧并将燃烧温度控制在850,900℃范围内只有燃料中的氮转化成NOx空气中的氮不会生成NOx所以循环流化床锅炉NOx的排放浓度低一般情况下只有煤粉燃烧的1/3,1/4又由于燃烧温度可控制在最佳脱硫温度及石灰石或氧化钙与SO2的循环反应当钙硫比为5,0时脱硫效率可达85,95。而常规流化床由于没有脱硫剂的循环反应钙硫比为34时脱硫效率才能达到85,95。这也是循环流化床锅炉在世界范围内受到重视得到很快发展的根本原因.负荷调节范围大调节性能好。

机械设备周围没有易燃易爆物品并备有充足的消防器材。现场脚手架拆除场地应清扫干净照明充足无任何妨碍分部试转及危及人身安全的障碍物并备有必要的通讯设施。各轴承温度、振动等热工信号报警试验好用、联锁保护、仪表检测及设备控制装置完好经调整试验能够可靠投入使用。事故按钮完整好用且可靠投入。引风机入口调节挡板及送风机入口调节挡板的开度内外应对照一致动拉杆和连接部位活动自如无“连接件脱落”现象风机及辅助设备调整与试验却水系统调试轴承冷却水畅通可以投入使用。烟风系统风门挡板传动调试合格风机功能组控制试验将风机小车开关置于试验位置实际进行下列试验

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燃烧系统燃烧系统由燃烧室、炉膛、旋风分离器和返料器组成。炉膛下部是密相料层最低部是水冷布风板,在布风板上的鳍片上装有耐热铸钢件风帽该风帽为钟罩式风帽。锅炉燃烧所需空气分别由一、二次风机提供一次风机送出来的风经一次风空气预热器预热后由风室通过安装在水冷布风板上的风帽进入燃烧室。燃煤经设在炉前的4条刮板给煤机送入燃烧室落煤口上方设置了播煤风。二次风约占总空气量的50根据煤种稍有区别)经过空预器预热后通过喷嘴分上、下两层进入炉膛以利于燃烧调整和控制氮氧化物的排放。整个燃烧是在较高流化风速下进行炉温控制在800900℃含灰烟气在炉膛出口处分左右两股切向进入两个旋风分离器被分离的细颗粒经返料器返回炉膛循环再燃烧离开旋风分离器的烟气经过热器进入尾部烟道随烟气排走的微细颗粒可由锅炉后部的电除尘器收集。

锅炉停炉保养1热炉放水烘干保养法锅炉停用时进行承压部件检修或停用时间在一周内可采用热炉放水烘干保养方法锅炉床层坍落后关闭各风烟档板和炉门紧闭烟风系统。当汽包压力降至0.5—0.8MPa时开启锅炉疏、放水门尽快放尽锅内存水。当汽包压力降至0.1—0.2MPa时全开本体空气门。当锅内水已基本放尽且床温已降至120℃时启动引风机高压风机及一次风机、二次风机投入两只启动燃烧器维持流化风和温度220—330℃。用热风连续烘干10—12小时后停止封闭锅炉当省煤器出口烟温降至120℃以下时关闭各本体空气门疏放水门。烘干保养过程中要求锅内空气相对湿度70%或等于环境相对湿度,东莞10T生物质燃料锅炉改造。

东莞10T生物质燃料锅炉改造,中正锅炉总经理张国平表示:“中正锅炉非常看重与鲁花集团的合作,作为其锅炉供应商,既是荣耀,更是使命!我们要始终秉持着贵于品质,恒于服务的企业宗旨,以客户利益为先,坚持技术创新,用实力打动用户,用诚信赢得人心!”

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